随着汽车市场的发展,顾客对汽车的感 官品质需求也在提升,车门开启平顺性是顾 客评价汽车品质的重要参考因素之一。 按某车型的车门平顺性提升项目需求, 需采用新锁体结构并同步采用新锁扣,同时 需同步变更新锁扣在B柱钣金上的安装结构。 车门通过锁扣与B 柱钣金连接在一起,在台 架试验验证时,在悬置安装点加载加速度, 在振动过程中,车门总成通过门锁扣将力传 递到B 柱钣金处,强度不足易发生疲劳开裂 现象。此处开裂不但影响车门的正常开启, 而且由于是B 柱是一个整体的大覆盖件,一 旦出现开裂,无法进行局部修补,必须整体 更换驾驶室总成,极大的增加了客户的维修 成本。 由于台架试验采用的是直接加载加速度 进行激励,与坏路试验通过不同路况进行激 励不同,在同一个方向进行长时间的激励后, 可以将零件局部的开裂更为明显的体现出来。 本文通过对更改前后锁扣钣金强度进行对比, 并对优化方案进行静力学仿真分析,并结合 实际台架试验验证,确认最终的优化方案。
2 问题描述
在台架振动试验中,在完成前后,左右 方向的振动后,车门锁扣安装处钣金正常, 在继续按上下方向振动时门锁扣安装处钣金 出现开裂,试验时长为目标时长的1/2。未通 过试验验证,不满足设计质量要求。需对开裂部分进行原因分析,并进行加强,以满足 台架试验需求。裂纹情况如图 1 所示。
3 仿真模型建立及分析
通过对悬置安装点加载X,Y,Z 共 3 个 方向加速度,对车门锁扣结构变更前后进行 分析对比,见图 3。
如图3 所示,采用新锁体结构后,除 Y 向受力基本不变外,安装处钣金X 向, Z 向处受力均有较大提升,需对该处结构 进行优化。
由图4可知,在施加相同激励的工况下, 加焊加强板方案最优,在Z 向 X 向应力相 比优化前有下降约 50%,比旧锁扣结构应力 亦下降约 35%,优化后的方案满足台架试验 要求。
5 台架试验验证
经过组织对优化方案a 和 b 分别进行台 架振动试验,试验工况维持不变的情况下,方案a 和 b 在试验周期内钣金均未开裂,在 额外增加的Z 向 2 小时振动工况下,方案a 处钣金出现开裂,方案b 未开裂,与仿真分 析结果相符。
本文通过对新旧锁结构进行仿真分析, 找出台架试验开裂原因,为结构优化提供了 方向。通过对锁扣安装处钣金进行加强,并 经过仿真分析,确认门锁扣钣金加强后满足 了台架试验要求并最终通过了试验验证
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