文:朱红萍,徐晓宇(沙洲职业工学院 机械动力工程系)
0 引言
羽毛球架底座合理冲压工艺的设计直接关系到后续冲压模具的设计、产品的冲压质量及其生产效率。为了降低成本,缩短其产品模具的开发周期,借助于模具行业常用的UG、FAS-TAMP工具软件,在产品研发过程中,通过CAE分析及早预估产品容易产生的质量问题,为后续优化冲压工艺过程提供有利的帮助。
1 羽毛球架底座的冲压可行性分析
客户提供的.stP格式羽毛球架底座三维数模如图1所示。由于提供的数模厚度为2mm,因此,首先抽取该模型的外表面,借助UG软件分析其曲面形状斜度可知:
(1) 图2(a)箭头所指部位出现了倒扣现象(负角),无法建立拉延面;图2(b)箭头所指部位垂直面,其圆角部分太小,容易开裂,建议做成有拔模斜度的面,圆角适当增大;(3)图2(b)圆圈1处结构最好也修改处理下,曲率变化太大,不光顺,外观质量不佳,圆圈2处翻边容易产生开裂。该零件的材料是DC04,其屈服强度为185MPa,摩擦因数为0.125。
从CAE分析得知:
(2)拉深深度大,最大深度为241.8mm,材料流动较大。四周都是90°的立面,容易产生比较严重的 拉 毛 缺 陷,需使用强度和硬度较高的模具。鉴于以上情况,要进行后续 分析,得出 有价值的分析结果,需修改产品模型。
2 羽毛球架底座冲压成形性结果分析
2.1 产品冲压成形方案的确定
经过分析可知:该产品可通过落料、拉深、修边、翻边、整形等工序成形。具体每道工序的成形方案如图3~图6所示。
图3为落料工序,落料轮廓线如图3所示。该零件的拉深深度较深,必须要优化的板料轮廓线,轮廓线是决定拉深成形性的关键因素。
图4是拉深工序,该零件的 拉深深度较深,板料厚度较大,因此未设置拉深筋,材料流动较大,对模具的材质和强度都要求较高。由于压边圈的高度距离底面为10mm,凹模圆角8 mm。因此拉深后,还有18mm的产品高度需要通过翻边成形。
图5是修边工序,因产品的造型,使得修边
解决方法:通过修边线外扩,增加强度,但这样会使得翻边高度过大,增大翻边的起皱缺陷;或将产品立面的斜度增加,以提高压料芯的强度。
由于平面修边,板料较厚,修边力很大,建议采用波浪刃口降低冲裁力。
图6是翻边工序,沿边翻边高度18mm。翻边的行程大,而且拐角区域翻边后会产生比较严重的起皱。
解决方法:增大拐角区域圆角的大小。
2.2 模拟分析结果
对产品的拉深和翻边工序进行了初步的CAE分析。
拉深:压边力取882.9kN,摩擦因数取0.15,未设置拉深筋。分析结果:图7法兰区域的板料起皱严重,而且局部的起皱已经流入到凹模圆角及里面,会损伤模具,建议适当增加压边力;同时增加凹模圆角及立面区域的模具间隙,减少对模具的损伤。
翻边:压料力:490.5kN,摩擦因数取0.15。分析结果:由于法兰面拉深成形时已起皱,翻边后起皱会更加严重,尤其是拐角的圆角区域,建议增大拐角的圆角,如图8所示。
通过上述模拟结果可初步确定:该产品结构存在比较严重的冲压负角区域,在拉深、翻边工序极易出现起皱现象。需要对其产品模型结构进行修正。同时,由于其拉深最大深度为241mm,材料流动较大。四周都是90°的立面,容易产生比较严重的拉毛缺陷,需使用强度和硬度较高的模具。
2.3 产品修改意见
鉴于以上分析,建议对原产品结构进行修改,然后重新分析定论。产品具体修改意见如图9所示,具体如下:
(1) 在箭头1所指处可增加球角大小;
(2) 在箭头2所指处,增加拐角过渡区域圆角,如可行,还建议增加缺口;
(3) 在箭头3所指处,增加圆周里面的斜度,目前是90°,建议增加5°~10°的斜度;
(4) 在箭头4所指处,消除此区域冲压负角;
(5) 在箭头5所指处,尖角球化处理。
(6) 在圈6所指处,产品结构曲率变化太大,不光顺。
为了降低成本,缩短模具开发周期,羽毛球底座产品模具开发之前,需根据其产品设计模型进行冲压成形性能的分析,将其模型设计中翻边起皱、拉深起皱的缺陷加以分析,提出增加球角大小等修改方案。同时,对其冲压成形工艺方案加以确定,为后续的模具开发提供有力的保证。
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